争分夺秒赶进度 铆足干劲抓开发:肇庆动力35天打破行业上马速度
近日,我公司151amjs澳金沙门成功将某客户的发动机气缸盖样件交付到客户手中,从接到客户诉求到成功送出合格样件仅仅用了35天,如此高效的上马效率极大地刷新了行业新产品上马速度。对外,这不仅帮助客户争取了更多的开发时间,同时提升了公司在行业的知名度,对内更是对公司研发管理的一次质的提升以及“不畏艰难、勇于当担、团结奋斗”的企业精神的发扬与践行。
“向高而攀”,以“走在前列”的担当勇接军令状。
3月1日,某客户向我公司发出了某气缸盖产品的开发邀约,其要求我公司在35天时间内提交合格的样品,这意味着从产品工艺设计、模具开发、设备工装调试、生产制造、检测检验务必控制在35天完成。当前汽车产业的内卷已成事实,公司只有逆势而上方能争取市场的主动权。公司的经营者决定接下这个挑战,成立项目开发专班,下发“定时间、定任务、定质量”的军令状,务必满足客户的全部要求。该项目不同于其他汽车部件,其产品结构非常复杂,是一款由上中下多层水道和排气道集成的气缸盖,其产品用于精密度要求极高的1.5T发动机上。因此项目对铸造工艺技术要求极高,燃烧室轮廓度偏差要求在0.3mm内,气道轮廓度、壁厚偏差要求求控制在0.5mm内,枝晶间距小于等于25μm。如此精密的铸件,从项目立项到成功送出合格样件,周期一般需要90-180天,有的甚至360天以上。35天的项目上马时间,不仅仅对公司来说是一个考验,对整个行业来说都是一个巨大的挑战。
公司团队贯彻了“客户至上”的服务宗旨,积极发挥向高而攀、事不避难的精神,紧急成立专项小组,在对公司现有技术、设备、工艺水平进行评估与讨论后,勇接军令状,以“向实而为”的意识展现“向高处攀”的作为。
“向新而进”,以“善作善为”的闯劲勇挑技术大梁。
研发设计的专业与精确控制,是提升本次项目开发效率的重要因素。在本次任务中,公司研发团队能迅速理解客户的需求,精准地、迅速地、专业地设计高匹配度的工艺方案,缩短了设计沟通与产品调试时间;项目团队通过magma软件提前模拟铸造过程、优化铸造工艺,在工艺开发前期准确地识别与避免了制造过程中存在的问题,在模具工装整备后,大多数工序调试均做到一次通过,最终从调试到产出合格样件仅用了5天,极大地减少了产品调试与异常处理的时间。
虽然项目开发时间紧急,公司研发团队也绝不牺牲品质与工艺,坚持“不凑和、不将就、不敷衍”的工作态度,以“向新而进”闯劲在本次任务中实现了几项重要技术创新:
一、国内首创的中水道精准定位技术:项目团队创新性地开发了多层水道砂芯精准定位技术,解决了水道砂芯间的隔皮问题。
二、底模快速清砂设计创新:项目团队在常规砂芯模具基础上创新性地开发了底模的设计结构,极大地改善了残砂遗留的问题,从而提升砂芯的良品和项目的生产效率。
三、水套外接创新方案:项目团队首次应用了水套外接的创新方案,极大地改善了砂芯的结构强度,减少砂芯断裂的风险,进而提高砂芯和产品良品率。
“逆水行舟”,以“滚石上山”的豪情赴一纸承诺。
随着物流车载着这份承诺驶出公司厂区,交付到客户手上,且一次性通过检验测试,连客户都不尽感慨到:动力创造了35天交样奇迹!
截止至本通讯稿,作者采访负责本次项目的技术和生产团队时,他们一致表示道:“当接到35天军令状的时候,我们第一反应是不可能!”,“我们正在做一件别人没有做过的事......不过团队迅速调整了过来,既然认准了一个目标,我们就要同心同德的去达成它!”
35天的团结协作,35天的日以继夜,展现了公司以“新生代”的“一马当先”引领新质生产力的“万马奔腾”,这不是一个部门的成绩,这是一个公司各部门联动的巨大成就。这一次,公司用行动诠释了要成为各个客户优秀的战略合作伙伴的坚定决心。
精准设计挑大梁、创新